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四川蜀泰化工科技有限公司

  

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催化裂化催化劑鐵中毒問題剖析

發(fā)布時(shí)間:2022-10-31 09:14

于波2,吳文俊2,葉行2,熊一冉2(1.中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院,北京100083;2.中國(guó)石油青海油田格爾木煉油廠)

摘 要:針對(duì)國(guó)內(nèi)某煉油廠重油催化裂化裝置因受加工重質(zhì)、劣質(zhì)原料油的影響,催化劑出現(xiàn)嚴(yán)重鐵中毒的情況,從平衡劑和產(chǎn)品分布兩個(gè)方面剖析了工業(yè)生產(chǎn)中的鐵中毒現(xiàn)象。通過關(guān)聯(lián)平衡劑鐵含量與平衡劑物性發(fā)現(xiàn),鐵含量高會(huì)造成平衡劑堆密度下降,但鐵含量與平衡劑的比表面積和孔體積變化的關(guān)聯(lián)性較差。通過關(guān)聯(lián)平衡劑鐵含量與產(chǎn)品分布發(fā)現(xiàn),催化劑鐵中毒會(huì)造成油漿、干氣產(chǎn)率增加,輕質(zhì)油收率下降。通過表征高含鐵平衡劑的形貌和元素分布發(fā)現(xiàn),鐵中毒平衡劑的表面有很多凹陷和溝槽,凹陷處鐵含量較高,而且鐵主要富集在催化劑外表面?;谏鲜鲅芯拷Y(jié)果,為裝置加工高鐵原料提出幾點(diǎn)建議,其中,使用抗鐵性能更好的催化劑可大大減少鐵中毒現(xiàn)象。

關(guān)鍵詞:催化裂化 鐵污染 催化劑

       在全球重油加工原料重質(zhì)化和劣質(zhì)化的趨勢(shì)下,催化裂化(FCC)技術(shù)面臨一系列挑戰(zhàn),催化劑的金屬污染即是其中之一。對(duì)催化劑產(chǎn)生毒害作用的金屬包括鎳、釩、鐵等,其中,關(guān)于鎳、釩的中毒機(jī)理已有廣泛而深入的研究,關(guān)于鐵的中毒機(jī)理正成為近年來研究的重點(diǎn)。研究認(rèn)為FCC催化劑上的鐵主要有3種來源:新鮮劑自身所含的鐵、原料油中所含的鐵以及在操作過程中設(shè)備腐蝕等造成的鐵污染。催化劑自身所含的鐵一般無毒害作用,原油中帶來的鐵和操作過程中產(chǎn)生的鐵會(huì)FCC催化劑的物化性質(zhì)和反應(yīng)性能產(chǎn)生負(fù)面影響。為了更好地應(yīng)對(duì)鐵污染問題,很多學(xué)者對(duì)鐵中毒機(jī)理進(jìn)行了深入研究,總結(jié)起來有兩方面的觀點(diǎn):第一,與鎳、釩等其他金屬類似,鐵主要存在于原料的重餾分中,隨著原料大分子在基質(zhì)上預(yù)裂化反應(yīng)的進(jìn)行,鐵不斷沉積在催化劑顆粒外表面,由于其遷移活性較弱而逐漸在顆粒外表面富集,最終導(dǎo)致基質(zhì)的大孔堵塞,活性中心可接近性下降,催化劑的重油轉(zhuǎn)化能力下降,產(chǎn)品選擇性變差;第二,鐵的堵孔不止因?yàn)槲锢沓练e,還因?yàn)殍F能與基質(zhì)中的硅、鈣、鈉等形成低熔點(diǎn)共熔物,在熔融過程中,催化劑顆粒表面會(huì)出現(xiàn)玻璃狀,溫度降低時(shí)則形成瘤狀凸起,表面的1~3μm會(huì)形成致密殼層,因而大大降低活性中心的可接近性。

     近年來,國(guó)內(nèi)外多套重油催化裂化裝置催化劑出現(xiàn)鐵中毒問題,典型的鐵中毒現(xiàn)象有兩種:第一,催化劑表面粗糙度增加、表觀堆密度下降,導(dǎo)致待生斜管或再生斜管的下料不暢而引起流化問題;第二,鐵對(duì)催化劑表面孔道的堵塞會(huì)導(dǎo)致重油轉(zhuǎn)化率降低、油漿產(chǎn)率增加、產(chǎn)品選擇性變差等,極大地影響裝置加工負(fù)荷。本課題對(duì)國(guó)內(nèi)某煉油廠重油催化裂化裝置近期出現(xiàn)的鐵中毒現(xiàn)象進(jìn)行剖析,并對(duì)其典型鐵中毒平衡劑進(jìn)行全面分析,總結(jié)該裝置應(yīng)對(duì)高鐵原料加工的有效措施,從而為其他重油催化裂化裝置加工高鐵原料提供借鑒和指導(dǎo)。

1 某重油裂化裝置鐵中毒現(xiàn)象剖析

     某煉油廠重油催化裂化裝置加工能力為900kt/a,加工原料為餾程大于460℃減壓渣油。該裝置為反應(yīng)提升管與沉降器同軸,提升管采用了投用反應(yīng)終止劑等多項(xiàng)技術(shù),沉降器設(shè)計(jì)有多段高效汽提段。再生形式為兩段再生,第一再生器和第二再生器分開設(shè)立,第二再生器前置燒焦罐,第一再生器和第二再生器均設(shè)有外取熱器。受原油開采深度以及開采方法等的影響,自2019年6月以來,該煉油廠重油催化裂化裝置原料的鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)由7μg/g逐漸增加至20μg/g以上,與此同時(shí),平衡劑上鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1.0%增加至1.5%左右。催化劑鐵中毒不僅導(dǎo)致裝置的重油轉(zhuǎn)化能力下降,而且由于催化劑表面粗糙度增加、堆密度下降,頻繁引起流化問題,對(duì)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來極大挑戰(zhàn),下面將從平衡劑物性分析及產(chǎn)品分布兩個(gè)方面,總結(jié)工業(yè)生產(chǎn)中典型的鐵中毒現(xiàn)象。

1.1 平衡劑物性

     該煉油廠重油催化裂化裝置2020年2月至2021年6月的FCC平衡劑金屬含量和堆密度分析結(jié)果如圖1所示。由圖1可以看出,自2020年5月開始平衡劑的鐵含量逐漸增加,至2020年10月達(dá)到最高,此時(shí)裝置出現(xiàn)催化劑流化不暢的問題,屬于典型的鐵中毒現(xiàn)象。下面將平衡劑上金屬鐵、鎳含量的變化情況與催化劑的堆密度變化情況進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。

     2020年5-8月,平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)由1.20%逐漸增加至1.35%左右,鎳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.3%~1.4%;而在2020年8月前,平衡劑堆密度維持在0.82~0.85g/mL,此時(shí)裝置還可以維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年9-10月,平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸增加至1.5%左右,而平衡劑堆密度也逐漸下降,最低降至0.73g/mL,此時(shí)裝置出現(xiàn)流化不暢問題,由此看出,當(dāng)該裝置平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)高于1.4%時(shí),催化劑會(huì)出現(xiàn)明顯的鐵中毒現(xiàn)象,而鐵中毒程度與平衡劑的堆密度變化具有很好的相關(guān)性。裝置在2021年1月份停工檢修,2月份恢復(fù)正常,2-5月,平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)又逐漸從1.0%增加至1.5%,并于5月初再次出現(xiàn)鐵中毒問題,與此同時(shí)平衡劑堆密度再次從常規(guī)的0.83g/mL下降至0.76g/mlL。自5月初,該裝置換用了抗鐵性能更好的催化劑,換劑時(shí)間用紅線標(biāo)出,之后的平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍維持在1.4%~1.5%,但催化劑堆密度逐漸恢復(fù)至0.8g/mL的正常水平。由該裝置的兩次明顯的鐵中毒過程可知,催化劑的鐵中毒程度與其堆密度的下降程度關(guān)聯(lián)性較強(qiáng),說明日??赏ㄟ^定期分析催化劑的堆密度數(shù)據(jù)來及時(shí)監(jiān)測(cè)裝置的鐵中毒程度。

     另外,還對(duì)平衡劑比表面積和孔體積的變化情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),將其變化規(guī)律與鐵中毒程度進(jìn)行關(guān)聯(lián),結(jié)果如圖2所示。由圖2可看出:在2020年7月之前,平衡劑比表面積保持在100m2/g以上;2020年7-10月,平衡劑的比表面積保持在95~100m2/g的較低水平,尤其在鐵含量最高的9-10月,平衡劑比表面積仍然較低,且短時(shí)間內(nèi)有下降趨勢(shì),這與此時(shí)平衡劑上的鐵、鎳含量較高有關(guān),但這還與催化劑單耗、新鮮劑性質(zhì)等有較大關(guān)系。由孔體積數(shù)據(jù)看出,平衡劑的孔體積基本保持在0.13~0.14mL/g,與金屬含量的關(guān)聯(lián)性較小,這可能是因?yàn)榈綔y(cè)得的孔體積為介孔孔體積,而鐵中毒引起的堵孔作用對(duì)介孔孔體積的影響不明顯。因此,催化劑的中毒程度與催化劑比表面積、孔體積等關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)。

1.2 產(chǎn)物分布

     為了研究FCC催化劑鐵中毒對(duì)產(chǎn)品分布的影響規(guī)律,將2021年2月以來該裝置的油漿產(chǎn)率、干氣產(chǎn)率及輕油收率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果見圖3~圖5。

2021年2月以來平衡劑鐵含量持續(xù)增加(圖1)并在5月初出現(xiàn)嚴(yán)重的鐵中毒問題,之后裝置換用了抗鐵性能更好的催化劑,因此對(duì)這一階段鐵中毒影響產(chǎn)品分布的規(guī)律進(jìn)行了總結(jié),并對(duì)使用新型抗鐵劑后的情況進(jìn)行了考察。圖3為這一階段油漿產(chǎn)率的變化情況。由圖3可以看出,隨著2月以來的平衡劑鐵含量增加,油漿產(chǎn)率由常規(guī)的5%持續(xù)上升至10%左右,隨后由于裝置加大催化劑置換量,油漿產(chǎn)率有所下降,之后油漿產(chǎn)率保持在6%~7%,仍高于常規(guī)水平,說明催化劑發(fā)生鐵中毒后會(huì)降低重油轉(zhuǎn)化能力,導(dǎo)致油漿產(chǎn)率增加。換用新型抗鐵劑一個(gè)月后,油漿產(chǎn)率出現(xiàn)明顯下降,截至6月底,油漿產(chǎn)率下降至5.5%左右的正常水平,由此說明此新型抗鐵劑具有較好的抗鐵性能,在發(fā)揮抗鐵作用的同時(shí)大大改善了催化劑的重油轉(zhuǎn)化能力。

     圖4為這一階段的干氣產(chǎn)率變化情況。由圖4可以看出,在2-3月,隨著平衡劑鐵含量的增加,干氣產(chǎn)率由常規(guī)的4.75%增加至5.5%左右,由于裝置加大了催化劑置換,干氣產(chǎn)率有下降的趨勢(shì)。自5月初開始,隨著新型抗鐵劑的使用,干氣產(chǎn)率明顯下降;截至6月底,在平衡劑鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍為1.4%左右的情況下,干氣產(chǎn)率維持在4.8%左右,再次說明抗鐵劑的抗鐵性能優(yōu)異,使干氣產(chǎn)率降低。

     圖5為這一階段的輕油收率變化情況。由圖5可以看出,隨著2月以來平衡劑鐵含量增加,輕油收率由常規(guī)的70%下降至66%左右,4月中旬最低達(dá)63%左右,對(duì)裝置的效益產(chǎn)生極大影響。新型抗鐵劑使用20d后,輕油收率出現(xiàn)增加趨勢(shì);截至6月底,輕油收率高達(dá)72%左右,再次證明新型抗鐵劑具有優(yōu)異的抗鐵性能,尤其在高鐵污染量的情況下,仍可以實(shí)現(xiàn)較高的輕油收率。

2 高含鐵平衡劑分析

     觀察和研究鐵中毒FCC催化劑表面形貌特點(diǎn),有助于深入認(rèn)識(shí)FCC催化劑鐵污染中毒機(jī)理,進(jìn)而對(duì)催化劑的抗鐵性能進(jìn)行改進(jìn)。選取該煉油廠重油催化裂化裝置的高含鐵平衡劑,分析其物化性質(zhì),結(jié)果如表1所示。由表1可以看出,該平衡劑的鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)1.34%,同時(shí)鎳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.49%,屬于金屬污染量較大的樣品。

     利用掃描電鏡(SEM)對(duì)該高鐵平衡劑的形貌特征進(jìn)行分析,結(jié)果如圖6所示。由圖6可以看出,催化劑表面具有凹陷和溝壑狀的結(jié)構(gòu),這種凹陷結(jié)構(gòu)一般存在于表面瘤狀突起較為嚴(yán)重的催化劑顆粒上。而且,本課題所研究的高含鐵平衡劑中具有凹陷結(jié)構(gòu)的顆粒較多,說明催化劑的中毒程度較為嚴(yán)重。

     對(duì)圖6所示平衡劑顆粒表面的不同部位進(jìn)行EDS分析,結(jié)果見表2。由表2可見,凹陷處的鐵含量最高(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.7%),其次是瘤狀凸起處(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.1%),最低的是表面平整處(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.6%)。

     進(jìn)一步將該平衡劑進(jìn)行樹脂包埋并拋光,利用電子探針(EPMA)面掃描表征各元素(尤其鐵、鎳)在顆粒內(nèi)部的分布情況,結(jié)果如圖7所示。由圖7可以看出,鐵主要分布在顆粒外表面,但在外表面的分布呈不均勻狀態(tài),不同顆粒間鐵含量的差別主要與催化劑顆粒在裝置上的循環(huán)周期有關(guān),而同一顆粒上鐵的分布不均與圖6中形成的表面凹陷有關(guān),在某些位置鐵的富集與鎳的富集有一致的規(guī)律。

     由平衡劑的形貌和顆粒剖面元素分布表征結(jié)果可看出,鐵中毒會(huì)大大降低催化劑顆粒的球形度,形成的瘤狀表面不僅堵塞原料分子擴(kuò)散進(jìn)入催化劑內(nèi)部的通道,而且降低催化劑的堆密度。催化劑鐵中毒一方面造成重油轉(zhuǎn)化能力下降,輕質(zhì)油收率下降,干氣、焦炭選擇性變差,另一方面使催化劑流化不暢,嚴(yán)重時(shí)使裝置面臨停工的風(fēng)險(xiǎn)。因此,煉油廠需要更加重視鐵中毒可能造成的危害,做好日常平衡劑物性的監(jiān)測(cè),并積極采取有效的應(yīng)對(duì)措施。

3 應(yīng)對(duì)高含鐵原料加工的措施

     當(dāng)重油催化裂化裝置面臨鐵污染問題時(shí),若能在平衡劑上鐵含量增加或長(zhǎng)期居高不下時(shí),仍然維持或改善催化劑性能,則可以為煉油廠帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。在了解了鐵污染來源和其對(duì)重油催化裂化及催化劑的影響之后,提出了以下幾點(diǎn)應(yīng)對(duì)措施:

     第一,減少含鐵原料進(jìn)入重油催化裂化裝置。從源頭上減少進(jìn)料中的鐵含量,包括將低鐵含量原料與高含鐵含量原料混合后使用,對(duì)原油或催化原料進(jìn)行脫鐵,如渣油加氫脫鐵、電脫鹽脫鐵等。原料中的酸(如環(huán)烷酸)會(huì)腐蝕設(shè)備并使進(jìn)料中的鐵含量增加,鈉、鈣作為助熔劑加劇了催化劑的鐵中毒,因此應(yīng)使用低酸原料和低鈉、鈣含量原料。

     第二,提高劑油比。一般情況下,在活性中心發(fā)生反應(yīng)的步驟是整個(gè)反應(yīng)的決定步驟。當(dāng)催化劑受到鐵污染時(shí),烴分子擴(kuò)散至活性中心、反應(yīng)完畢后再?gòu)幕钚灾行臄U(kuò)散出來的步驟則成為控制步驟,決定了整個(gè)反應(yīng)的速率。此時(shí),可通過盡可能提高劑油比而不是提高反應(yīng)器溫度來降低油漿產(chǎn)率,較高的劑油比增加了可接近活性中心的數(shù)目,同時(shí)也增加了烴分子擴(kuò)散至活性中心進(jìn)行裂化反應(yīng)的幾率。

     第三,短期的催化劑調(diào)整。當(dāng)煉油廠遇到嚴(yán)重的鐵污染并且油漿產(chǎn)率增加時(shí),一般的應(yīng)對(duì)措施是補(bǔ)充更多的新鮮劑,因?yàn)榧哟笮迈r劑的補(bǔ)充量會(huì)稀釋平衡劑上的鐵含量,從而改善催化劑的可接近性,而且較高的催化劑活性會(huì)改善渣油的裂化性能??墒牵行捰蛷S采取這一措施后,卻并未達(dá)到改善裂化性能的目的,而且由于與原料油接觸的新鮮劑增多,生焦也增多了,尤其是完全燃燒裝置沒有催化劑冷卻器,生焦增多只能降低劑油比,這一做法部分抵消了加大新鮮劑補(bǔ)充量得到的優(yōu)勢(shì)。另一個(gè)較好的措施是加入鐵含量低的平衡劑,以此來加大鐵中毒催化劑的置換速率,使裝置盡快恢復(fù)至正常狀態(tài)。

     第四,采用抗鐵催化劑。如果不能從源頭上控制原料的鐵含量,長(zhǎng)期來看還是需要使用抗鐵性能更好的催化劑,如本研究中使用的新型抗鐵劑??硅F型催化劑一般具有更大的孔體積、高活性穩(wěn)定性的分子篩以及有效的金屬捕集組元,這將有助于提高催化劑的容金屬能力,尤其是容鐵能力;同時(shí),可以有效促進(jìn)汽油及液化氣等高附加值產(chǎn)物的生成,并抑制干氣及焦炭的生成。

4 結(jié)論

     催化劑鐵中毒造成催化裂化平衡劑堆密度下降,嚴(yán)重時(shí)影響催化劑流化,同時(shí)會(huì)降低重油轉(zhuǎn)化率、輕質(zhì)油收率,并導(dǎo)致干氣、焦炭選擇性變差。通過對(duì)典型鐵中毒平衡劑的表征發(fā)現(xiàn),鐵中毒造成平衡劑形成瘤狀表面,正是該表面的形成降低了催化劑的堆密度,同時(shí)堵塞了催化劑孔道,降低了活性中心可接近性。為了應(yīng)對(duì)高含鐵原料的加工,可使用原料脫鐵劑、加大新鮮劑置換量、使用低鐵含量平衡劑置換以及使用性能更好的抗鐵催化劑等。在重油催化裂化裝置上通過使用新型抗鐵劑可大大改善產(chǎn)品分布和催化劑流化問題。

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