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變壓吸附制CO裝置吸附劑粉化的原因及治理

發(fā)布時間:2022-10-11 08:24

劉杰(中國石化長城能源化工(貴州)有限公司,貴州 貴陽 550081)

摘要:某公司煤制乙二醇裝置采用變壓吸附制取一氧化碳,在裝置運行過程中出現(xiàn)吸附劑大量粉化現(xiàn)象。文章通過分析吸附劑粉化現(xiàn)象及影響因素,在經(jīng)過大量實踐攻關(guān)采取相對應(yīng)措施后,有效抑制了吸附劑繼續(xù)粉化的趨勢。

關(guān)鍵詞:煤制乙二醇;變壓吸附;一氧化碳;吸附劑粉化

0 引言

       某公司依托原有煤氣化裝置,新建一套20萬t/a煤制乙二醇裝置,其中變壓吸附單元由一氧化碳粗分(PSA-1)、氫氣提純 (PSA-2)、一氧化碳提純(PSA-3)和大分子脫除(TSA)4個工序組 成。自開車以來,一氧化碳提純(PSA-3)吸附劑就不斷粉化;吸附塔床層壓差逐漸增大,產(chǎn)品CO產(chǎn)量下降以及CO中H2含量超 標(biāo),嚴(yán)重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行。通過分析吸附劑粉化現(xiàn)象及影響因素,在經(jīng)過大量實踐攻關(guān)采取相對應(yīng)措施后,有效抑制了吸附劑繼續(xù)粉化。

1 變壓吸附制CO裝置工藝流程

       變壓吸附單元由PSA-1、PSA-2、PSA-3及TSA四部分組成。由煤氣化送來的未變換凈化氣經(jīng)PSA-1吸附后,吸附尾氣從塔 頂?shù)絇SA-2制氫,解析氣經(jīng)過逆放和抽真空從塔底流出,經(jīng)壓縮后作為PAS-3的原料氣。在PSA-3吸附塔中,CO被吸附劑吸附,吸附尾氣從塔頂流出進入燃料氣管網(wǎng),解析氣經(jīng)過逆放和抽真空從塔底流出,經(jīng)過壓縮后作為CO產(chǎn)品氣到偶聯(lián)單元。

2 吸附劑粉化現(xiàn)象及不良影響

2.1 壓縮機干氣密封過濾器堵塞

       在裝置投用一個月后,產(chǎn)品CO壓縮機干氣密封過濾器壓差逐漸升高,造成密封氣壓力偏低,影響裝置安全穩(wěn)定運行。檢查發(fā)現(xiàn)由于吸附劑粉塵堵塞,引起干氣密封過濾器壓差升高。在更換過濾器濾芯后,只能維持半個月生產(chǎn)運行,頻繁切換清理濾芯在增加檢修費用的基礎(chǔ)上還對生產(chǎn)造成不穩(wěn)定因素。

2.2 壓縮機段間換熱器堵塞

       在裝置開車運行一個月后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品CO壓縮機段間入口溫度不斷升高,出口溫度同步升高;特別是壓縮機三段及四段,溫度上升速度尤其明顯。進、排氣溫度過高,降低壓縮機打氣量,影響壓縮機效率及機組長周期運行。機組停車后對段間換熱器打開檢查,發(fā)現(xiàn)換熱器氣管程和封頭以及管道均有大量吸附劑粉灰。

2.3 真空度下降

       PSA-3吸附塔在抽真空完畢后設(shè)計壓力為-0.08~0.09 MPaG,隨著生產(chǎn)運行PSA-3吸附塔的抽真空效果逐漸變差且各吸附塔之間差異較大。吸附塔真空最好僅為-0.055MPaG,最差只有-0.027MPaG。吸附塔抽真空效果差,導(dǎo)致吸附劑解吸不徹底。

2.4 床層壓差增大

       選取PSA-3進氣壓力與PSA-3吸附尾氣壓力,對比相同負荷下投產(chǎn)初期與投產(chǎn)一段時間后吸附塔前后壓差。投產(chǎn)初期吸附塔在吸附狀態(tài)下,吸附塔前后壓差為20~30kPa,一段時間后吸附塔前后壓差增大到40~50kPa。相同吸附塔床層壓差隨著時間推移在增大,且不同吸附塔床層之間壓差存在較大差距。

2.5 裝置負荷難以提升

       在未變換氣中CO濃度相近的條件下,產(chǎn)量只能達到設(shè)計負荷的91%,收率從設(shè)計92% 降低到88%,并且CO產(chǎn)品中氮氣含量及氫氣含量持續(xù)升高。綜上所知,因PSA-3吸附劑粉化,吸附塔床層阻力增大,抽真空效果差,吸附劑解吸不徹底,從而導(dǎo)致吸附劑吸附容量、產(chǎn)品質(zhì)量及收率下降。

3 吸附劑的粉化原因

3.1 吸附劑自帶粉塵

       變壓吸附劑在生產(chǎn)、運輸、裝填過程中,由于碰撞、磨損會產(chǎn)生一部分粉塵。正常情況下這種粉塵隨著生產(chǎn)的運行,會隨工藝氣帶出系統(tǒng)而逐漸減少。但是本裝置吸附劑粉塵隨著裝置的運行,不僅沒有得到緩解反而不斷惡化,因此吸附劑粉塵不僅僅是吸附劑自帶的。

3.2 吸附劑裝填設(shè)計安裝問題

       在吸附塔內(nèi),隨著往復(fù)氣流的循環(huán)沖擊,吸附劑蠕動、磨耗而出現(xiàn)小縫隙,從而出現(xiàn)了跳動的空間,跳動加劇了吸附劑的磨耗。且受設(shè)計工藝和裝填方式的限制,吸附劑裝填后多少都 會留下一定的死空間,這給吸附劑的蠕動提供了更大幾率[1-2]。 PSA-3吸附劑裝填完畢后,采用瓷球壓緊格柵板的方式盡量減小吸附劑之間產(chǎn)生間隙。大修期間打開PSA-3吸附塔,瓷球發(fā)生不同程度沉降和傾斜。經(jīng)抽除頂層瓷球,發(fā)現(xiàn)格柵板發(fā)生傾斜,如圖1所示。

圖1 格柵板傾斜

       經(jīng)檢修拆解發(fā)現(xiàn),由于上部格柵板制造精度較差,卡在吸附塔筒體上,格柵與吸附劑床層之間產(chǎn)生間隙,未能隨吸附劑自然沉降而下沉。在均壓等氣流沖刷過程中未能保持吸附劑床層穩(wěn)定,從而加劇粉塵的產(chǎn)生。

3.3 原料氣中帶甲醇

       分別檢測PSA制CO流程不同位置工藝氣中甲醇含量,未變換氣中微量甲醇進入PSA-1后,解吸出來的PSA-3原料氣中甲醇濃度高于未變換氣,而PSA-3吸附尾氣及產(chǎn)品氣中甲醇含量均低于PSA-3原料氣中甲醇含量,說明甲醇在PSA-3吸附劑中存在富集現(xiàn)象。大修期間,對PSA-3吸附塔不同床層高度吸附劑進行取樣化驗,分析吸附劑中甲醇含量,上層、中層、下層 吸附劑甲醇含量分別為600×10-6 、800×10-6 、950×10-6 ,而新鮮吸附劑則不含甲醇。PSA-3吸附劑對甲醇有很強吸附性且不易解吸出來;原料氣從塔釜進氣,所以吸附劑床層中吸附甲醇含量從塔頂至塔釜逐漸遞增。未變換氣在正常工況時,攜帶有100×10-6以下的甲醇,經(jīng)過PSA-1富集以后進入PSA-3。PSA-3吸附劑吸附甲醇后,吸附劑強度大幅降低,在生產(chǎn)過程中隨著氣流的上下蠕動發(fā)生粉化。

3.4 操作時間過短,床層沖擊較大

       由于PSA-3吸附劑粉化,吸附塔床層阻力增大,抽真空效果差,吸附劑解吸不徹底,導(dǎo)致吸附劑吸附容量下降。因吸附容 量下降,不得不采取縮短操作時間以提高產(chǎn)品產(chǎn)量。操作時間縮短后,吸附、均壓、置換及抽真空等過程均不能平穩(wěn)進行。吸 附塔終充步驟結(jié)束后壓力偏低,未達到吸附壓力,在吸附塔切入吸附瞬間,對吸附劑床層沖擊過大。且因均壓時間縮短,均壓結(jié)束后塔壓偏高,置換效果差,導(dǎo)致產(chǎn)品氣中氫氣含量以及氮 含量偏高。如此反復(fù),形成惡性循環(huán)。

3.5 換熱器泄漏,系統(tǒng)帶水

       裝置投產(chǎn)1年后,PSA-3在線水分析儀上漲,裝置緊急停車 后發(fā)現(xiàn)換熱器存在泄漏。本次泄漏雖然對吸附劑有一定損害, 但發(fā)現(xiàn)及時泄漏時間較短,且吸附劑大量粉化早于換熱器泄漏時間,所以換熱器泄漏并不是吸附劑大面積粉化主要因素。

4 整改措施

4.1 更換少量粉化嚴(yán)重吸附劑

       由于吸附劑粉塵集中于吸附塔底部,大修期間將底部粉化 嚴(yán)重區(qū)域吸附劑祛除,補充為新鮮吸附劑,底部粉化區(qū)域見圖2。

圖2 吸附塔底部粉化吸附劑

       將底部粉化嚴(yán)重區(qū)域吸附劑更換以后,能夠確保吸附塔床層阻力下降,變壓吸附程序中均壓、抽真空等過程順利進行,有利于吸附劑解吸。

4.2 修整格柵板

       對格柵板進行修整,直徑由2980mm減小至2960mm。同時將格柵板上沿安裝在吸附塔筒體環(huán)焊縫以下,避免格柵板與 焊縫之間卡死。經(jīng)過修整后格柵板能夠隨吸附劑床層下沉而下沉,避免出現(xiàn)活動空間使得吸附劑在氣流沖擊下產(chǎn)生蠕動。

4.3 未變換氣預(yù)處理

       在未變換氣進入PSA-1之前新增變溫吸附TSA,徹底脫除未變換氣中微量甲醇,避免微量甲醇在PSA-3吸附劑中累積,影響吸附劑強度。

4.4 優(yōu)化操作

       在更換部分吸附劑以后,通過盡量延長操作時間,配合適當(dāng)降低置換氣量,以提高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量;又由于操作時間的延長,均壓及抽真空等過程能夠達到良好狀態(tài),降低吸附塔切 換過程中的壓差,避免氣流大幅沖刷吸附劑床層,有效延緩吸附劑的粉化。

4.5 加強設(shè)備管理

       每年對所有相關(guān)換熱器進行渦流檢測及充壓查漏,對有泄漏或腐蝕減薄換熱器及時進行檢修、更新及預(yù)防性檢修,確保設(shè)備完好性。日常生產(chǎn)過程中加強對在線水分析儀的監(jiān)控,確保工藝氣系統(tǒng)處于干燥環(huán)境。

4.6 增加布袋除塵器

       在產(chǎn)品氣壓縮機一段出口增加布袋除塵器,將產(chǎn)品氣中吸附劑粉塵進行祛除,避免粉塵堵塞壓縮機段間換熱器,保護壓 縮機組干氣密封過濾器,保證了產(chǎn)品氣壓縮機組長周期運行。

5 效果

       經(jīng)過系列技改措施后,吸附塔床層阻力明顯下降,吸附劑粉塵攜帶量持續(xù)減小,CO產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量大幅提高,具體對比如表1及表2所示。

       經(jīng)過各項技改技革,布袋除塵器過濾粉塵量大幅降低,吸附塔床層真空度有大幅提升;CO產(chǎn)品產(chǎn)量提高了2250Nm3 /h, 產(chǎn)品CO中氮氣含量及氫含量大幅下降,提高了乙二醇裝置負荷,降低了偶聯(lián)裝置副產(chǎn)物生成,降低了乙二醇裝置綜合能耗。

6 結(jié)語

        吸附劑制造過程中本身就攜帶一定粉塵,且在裝填完畢后隨著氣流沖刷會逐漸夯實產(chǎn)生自然沉降。由于壓緊格柵板精度及安裝問題,未能跟隨吸附劑床層下沉,從而產(chǎn)生活動空間。未變換氣中甲醇累積或檢測不及時以及工藝氣帶水,會導(dǎo)致吸附劑強度下降及粉化。同時由于床層阻力的增大、操作時間的縮短,產(chǎn)生惡性循環(huán),加劇了吸附劑粉化。通過對更新少量新劑、對格柵板進行整改、新增未變換氣預(yù)處理裝置,同時優(yōu)化工藝操作及加強設(shè)備管理,PSA-3吸附劑粉化得到了有效控制,粉塵攜帶量逐漸降低,PSA-3制CO裝置能夠長周期穩(wěn)定運行。

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