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變壓吸附系統(tǒng)程控閥故障原因分析及對(duì)策

發(fā)布時(shí)間:2022-01-20 08:44

楊 明 ,許志紅 ,劉紅星

摘 要:新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司乙二醇裝置配套變壓吸附 (PSA)系統(tǒng)試生產(chǎn)階段,程控閥故障頻發(fā),而程控閥的運(yùn)行狀況在很大程度上直接決定了 PSA系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,為此 PSA系統(tǒng)先后進(jìn)行了2次 技術(shù)改造,但第二次技改后生產(chǎn)階段程控閥仍然出現(xiàn)了不少故障。經(jīng)分析與梳理,試生產(chǎn)階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年二次技改后運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障則主要是對(duì)程控閥缺乏維護(hù)保養(yǎng)造成的,在原因分析的基礎(chǔ)上,中新化工對(duì) PSA系統(tǒng)程控閥進(jìn)行優(yōu)化改造,消除了不少問(wèn)題。同時(shí),通過(guò)總結(jié)多年來(lái)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)提出了 PSA系統(tǒng)程控閥日常運(yùn)行維護(hù)管控的關(guān)鍵點(diǎn)。

關(guān)鍵詞:變壓吸附系統(tǒng);程控閥;故障現(xiàn)象;原因分析;應(yīng)對(duì)措施;優(yōu)化改造;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)

引言

         新鄉(xiāng)中新化工有限責(zé)任公司 (簡(jiǎn)稱中新化工)PSA系統(tǒng)是乙二醇裝置的外圍配套裝置, 其主要任務(wù)是向下游乙二醇裝置提供合格的原料 氣—CO和 H2。該 PSA系統(tǒng)由北京北大先鋒科 技有限公司設(shè)計(jì),2011年 3月開(kāi)始施工,2012 年 3月首次試車(chē)。由于試生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) CO產(chǎn) 品氣中甲烷含量高和吸附劑泄漏的問(wèn)題,影響系 統(tǒng)自身及下游系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,PSA系統(tǒng)先后進(jìn)行了2次技術(shù)改造,2018年3月第二次技改完成后投運(yùn)。以下對(duì)有關(guān)情況作一簡(jiǎn)介。

1 PSA系統(tǒng)運(yùn)行概況

         PSA系統(tǒng)是高度自動(dòng)化的氣體分離裝置,每個(gè)運(yùn)行周期吸附塔都必須經(jīng)歷多個(gè)工藝步驟,而這些工藝步驟是按照設(shè)定好的自控程序通過(guò)程控閥穩(wěn)定、有序啟閉實(shí)現(xiàn)切換的,PSA系統(tǒng)程控閥運(yùn)行狀況良好與否直接決定了PSA系統(tǒng)能否安全、穩(wěn)定運(yùn)行,而中新化工 PSA系統(tǒng)自2012年3月份試車(chē)以來(lái),因程控閥故障多次造成 PSA系統(tǒng)和下游乙二醇裝置停車(chē),具體如下。

1.1 第一階段—試生產(chǎn)階段

         工程建設(shè)階段,由于在設(shè)備監(jiān)制及進(jìn)廠檢驗(yàn) 環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),PSA吸附塔下分布器存在間隙大、絲網(wǎng)破損、絲網(wǎng)未壓實(shí)、螺栓未把緊等一系列問(wèn)題,設(shè)計(jì)院現(xiàn)場(chǎng)代表建議將存在的問(wèn)題處理 后再進(jìn)行吸附劑裝填和試車(chē)工作,以免出現(xiàn)吸附劑泄漏問(wèn)題并損壞程控閥,但當(dāng)時(shí)由于工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)要求在 2012年初開(kāi)車(chē)產(chǎn)氫,PSA系統(tǒng)存在的問(wèn)題沒(méi)有徹底處理就進(jìn)行了吸附劑裝填、試車(chē),結(jié)果試生產(chǎn)階段出現(xiàn)了吸附劑大量泄漏致程控閥閥芯沖刷內(nèi)漏的問(wèn)題;尤其是 2013年 3月首次技改時(shí)將原設(shè)計(jì)均壓調(diào)節(jié)閥去掉后,系統(tǒng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的吸附劑粉化問(wèn)題;2013年 5月 PSA 系統(tǒng)重啟后,2013年 7—9月期間,PSA系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間沒(méi)有超過(guò)1個(gè)月的,每次 PSA系統(tǒng)停車(chē),在程控閥 (含密封面、密封殼———程控閥密封殼即平衡缸,其通過(guò)平衡管與閥體通道相 連)和管道內(nèi)均能發(fā)現(xiàn)大量的吸附劑顆粒及粉塵,并伴隨大量程控閥出現(xiàn)內(nèi)漏的跡象。

         分析認(rèn)為,此階段造成程控閥故障的原因有二:一是吸附劑泄漏造成閥芯及密封面受到?jīng)_刷,密封面損傷后密封失效;二是吸附劑粉塵通過(guò)平衡管進(jìn)入密封組件,造成密封組件摩擦力加大,閥桿上附著大量粉末而致閥門(mén)卡澀,甚至造成密封O型圈干磨,平衡缸外壁出現(xiàn)斷裂。

1.2 第二階段—二次技改后生產(chǎn)階段

         2013年底,中新化工委托維保公司對(duì) PSA 系統(tǒng)所有程控閥進(jìn)行了加油保養(yǎng),但因各種各樣的原因,PSA系統(tǒng)第二次技改一直拖延至 2017 年底才艱難結(jié)束,此期間程控閥在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)受各種自然環(huán)境考驗(yàn),未進(jìn)行過(guò)任何維護(hù)保養(yǎng)。

分析認(rèn)為,此階段程控閥故障大多由維護(hù)保養(yǎng)不善引起,同時(shí) PSA系統(tǒng)長(zhǎng)周期、高負(fù)荷運(yùn)行也暴露出程控閥設(shè)計(jì)制造方面的缺陷。

2 程控閥故障原因分析及應(yīng)對(duì)措施

2.1 維護(hù)保養(yǎng)不善引起的故障

2.1.1 程控閥反饋故障

故障現(xiàn)象:程控閥在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)開(kāi)、關(guān)故障報(bào)警,但吸附塔壓力正常,程控閥現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作與程序要求一致,只是反饋不正常。

         原因分析:受閥門(mén)開(kāi)關(guān)震動(dòng)的影響,程控閥開(kāi)關(guān)檢測(cè)頭與霍爾開(kāi)關(guān)出現(xiàn)松動(dòng),霍爾開(kāi)關(guān)與檢測(cè)頭間隙超出設(shè)計(jì)要求,出現(xiàn)反饋故障。

         應(yīng)對(duì)措施:每周定期檢查閥檢霍爾開(kāi)關(guān)緊固情況,有松動(dòng)時(shí)及時(shí)消除。

2.1.2 程控閥打開(kāi)故障

  故障現(xiàn)象:程控閥在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)開(kāi)故障報(bào)警,吸附塔壓力未按程序要求升高或降低,出現(xiàn)異常,程控閥現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作與程序要求不一致。

         原因分析:① 電磁閥卡澀—兩位五通電磁閥缺乏維護(hù)保養(yǎng),滑塊不動(dòng)作或有異物卡?。虎?電磁閥線圈損壞—電磁閥線圈露天安裝, 日曬高溫下老化損壞;③ 閥門(mén)接線端子卡接線松動(dòng),開(kāi)關(guān)信號(hào)傳輸不良;④ DCS機(jī)柜安全柵損壞,無(wú)輸出信號(hào)。

         應(yīng)對(duì)措施:① 嚴(yán)格控制程控閥儀表空氣質(zhì)量,不得含有微量粉塵和水分,且定期更換電磁閥并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng);② 電磁閥線圈增設(shè)防曬設(shè)施;③ 定期檢查接線端子接線情況;④ 更換損壞的DCS機(jī)柜安全柵。

2.1.3 程控閥開(kāi)關(guān)延時(shí)故障

         故障現(xiàn)象:程控閥在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)開(kāi)、關(guān)延時(shí)故障報(bào)警,但吸附塔壓力正常,程控閥現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作與程序要求一致,只是未在程序設(shè)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)、關(guān)到位,出現(xiàn)延時(shí)報(bào)警。

原因分析:程控閥開(kāi)關(guān)平衡活塞在氣缸內(nèi)上下運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中缺乏潤(rùn)滑而卡澀,閥門(mén)開(kāi)、關(guān)遲 緩;或儀表氣缸竄氣造成閥門(mén)開(kāi)、關(guān)遲緩。

         應(yīng)對(duì)措施:平衡缸活塞卡澀引起的閥門(mén)開(kāi)、關(guān)延時(shí)故障,可能是吸附劑粉塵進(jìn)入平衡缸導(dǎo)致了活塞潤(rùn)滑不良,有停車(chē)機(jī)會(huì)要打開(kāi)檢查及處理;對(duì)于儀表氣缸竄氣引起的閥門(mén)開(kāi)、關(guān)延時(shí)故障,要定期檢查,發(fā)現(xiàn)有潤(rùn)滑不良的情況時(shí)要及時(shí)加油,以免發(fā)展到竄氣的階段。

2.1.4 程控閥關(guān)閉故障

         故障現(xiàn)象:程控閥在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)關(guān)故障 報(bào)警,吸附塔壓力出現(xiàn)異常,程控閥現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作與 程序要求不一致。

原因分析:兩位五通電磁閥缺乏維護(hù)保養(yǎng), 滑塊不動(dòng)作或有異物而致卡澀。

應(yīng)對(duì)措施:嚴(yán)格控制程控閥儀表空氣質(zhì)量,不得含有微量粉塵和水分,定期更換電磁閥并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

2.1.5 程控閥內(nèi)漏

         故障現(xiàn)象:均壓步驟 2臺(tái)吸附塔壓力一致 時(shí),程控閥有內(nèi)漏的吸附塔壓力緩慢降低;抽真 空步驟時(shí),CO產(chǎn)品氣中 H含量上升。

         原因分析:一方面,吸附劑粉化或泄漏,程控閥開(kāi)關(guān)時(shí)粉塵隨氣流進(jìn)入而對(duì)程控閥密封面形成沖刷,密封失效而致內(nèi)漏;另一方面,粉塵積聚在平衡缸和平衡盤(pán)下部空間,和潤(rùn)滑脂形成油泥,造成平衡缸內(nèi)密封O型圈磨損,密封失效而引起內(nèi)漏。

         應(yīng)對(duì)措施:首先加強(qiáng)源頭控制,加強(qiáng)設(shè)計(jì)、 制造、裝配等環(huán)節(jié)的過(guò)程監(jiān)管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;其次要嚴(yán)格管控裝填、試壓、吹掃、生產(chǎn)等環(huán)節(jié),盡量避免誤操作引起的竄壓事故,嚴(yán)禁超負(fù)荷生產(chǎn); 再者要利用停車(chē)機(jī)會(huì)檢查吸附塔頂部格柵板情況,如有傾斜和吸附劑下沉,立即進(jìn)行糾正。

2.2 程控閥設(shè)計(jì)制造缺陷引起的故障

2.2.1 DN400程控閥平衡缸閥桿斷裂

         故障現(xiàn)象:2019年 9月 28日 PSA-CO系統(tǒng) DN400程控閥檢修時(shí),吊裝過(guò)程中出現(xiàn)平衡缸閥桿斷裂;2019年 12月 15日的生產(chǎn)中,DN400 程控閥按照程序要求動(dòng)作,但吸附塔壓力未隨工藝步驟降低,初步判斷 DN400程控閥閥芯脫落, 打開(kāi)檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)平衡缸閥桿斷裂。

         原因分析:DN400程控閥平衡缸閥桿為兩段式結(jié)構(gòu),下段裝配結(jié)合部大頭部位設(shè)計(jì)厚度10mm,對(duì)斷裂閥桿進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,實(shí)際結(jié)合部大頭部位只有 6~8mm,即存在加工制造缺陷, 存在薄弱環(huán)節(jié),長(zhǎng)期使用后出現(xiàn)了疲勞斷裂。

         應(yīng)對(duì)措施:聯(lián)系程控閥生產(chǎn)廠家,重新校核計(jì)算 DN400程控閥閥桿強(qiáng)度并重新設(shè)計(jì)制造,利用檢修機(jī)會(huì)予以更換。

2.2.2 DN400程控閥平衡盤(pán)出現(xiàn)裂紋

故障現(xiàn)象:CO產(chǎn)品氣中 H 含量周期性升高,產(chǎn)品氣純度下降致下游乙二醇裝置停車(chē)

         原因分析:通過(guò)與程控閥生產(chǎn)廠家交流,一方面認(rèn)為可能是該批次備件本身存在缺陷;另一方面可能是第二次技改后系統(tǒng)設(shè)計(jì)溫度升高所致 —PSA系統(tǒng)原設(shè)計(jì)溫度 40℃,技改后設(shè)計(jì)溫度 (70±5)℃,尤其是在吸附劑還原階段,最高溫度達(dá)150℃,DN400程控閥平衡盤(pán)材質(zhì)為灰鑄鐵,高溫下灰鑄鐵強(qiáng)度下降導(dǎo)致出現(xiàn)裂紋。

         應(yīng)對(duì)措施:① 程控閥生產(chǎn)廠家校核計(jì)算 DN400程控閥平衡盤(pán)強(qiáng)度,按照實(shí)際運(yùn)行溫度重新設(shè)計(jì)制造 DN400程控閥平衡盤(pán);② 因PSA—CO系統(tǒng)逆放和抽真空步驟 DN400程控閥的工作 狀況直接影響 CO產(chǎn)品氣的質(zhì)量,除了消缺外, 還將 PSA—CO系統(tǒng)逆放和抽真空步驟的 DN400程 控閥改為單向閥門(mén),將原閥門(mén)平衡管用堵頭封堵,原平衡管取消后,在平衡活塞中間鉆孔,以 免影響閥門(mén)開(kāi)、關(guān)速度;③ 預(yù)處理系統(tǒng)和 PSA—H系統(tǒng)的 DN400程控閥,其工作狀況對(duì)系統(tǒng)的影響相對(duì)較小,故只進(jìn)行了消缺處理—更換為重新設(shè)計(jì)制造的閥桿。

2.2.3 程控閥設(shè)計(jì)制造缺陷的優(yōu)化改造

         (1)PSA-CO系統(tǒng) DN400程控閥改造內(nèi)容: ① DN400程控閥平衡缸閥桿大頭部外徑增加 10mm、長(zhǎng)度增加 20mm;② 平衡活塞盤(pán)中間凹陷處加工 φ4mm×16mm的通氣孔;③ 閥桿長(zhǎng)度增加后,將閥檢墊高 20mm;④ 將原平衡管拆除,上閥體和下閥體接頭用堵頭封堵。

         (2)PSA-H系統(tǒng)和預(yù)處理系統(tǒng) DN400程控閥改造內(nèi)容:① DN400程控閥平衡缸閥桿平衡盤(pán)裝配部位外徑增加 15mm,大頭部外徑增加 10mm、長(zhǎng)度增加 20mm;② 平衡活塞盤(pán)中間孔 孔徑改為 φ80mm,凹陷處一側(cè)填滿,另外一側(cè) 由 φ320mm改為 φ150mm,深度由 50mm改為30mm;③ 閥桿長(zhǎng)度增加后,需將閥檢墊高 20mm;④ 原平衡管保持不變。

3 運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn)

         2018年 3月至今,因 PSA系統(tǒng)程控閥故障造成乙二醇裝置停車(chē)共 18次,其中,因電磁閥卡澀致停車(chē)10次,因程控閥現(xiàn)場(chǎng)接線端子松動(dòng)、接線老化引起閥門(mén)開(kāi)關(guān)失靈致停車(chē)4次,因程控 閥打開(kāi)故障造成的停車(chē) 2次,DCS機(jī)柜程控閥保 險(xiǎn)失電引起閥門(mén)開(kāi)關(guān)失靈致停車(chē)2次;程控閥設(shè) 計(jì)制造方面的缺陷僅限于2019年 9月 28日和 12 月 15日的平衡缸閥桿斷裂和DN400平衡盤(pán)裂紋 這兩個(gè)方面??偨Y(jié)多年來(lái) PSA系統(tǒng)程控閥的運(yùn) 行經(jīng)驗(yàn),筆者認(rèn)為,日常運(yùn)行維護(hù)中應(yīng)加強(qiáng)以下 幾個(gè)方面的管控。

         (1)粉塵對(duì)程控閥的危害是致命的,需加強(qiáng)源頭治理。第一,要做好吸附塔在設(shè)計(jì)、制造、裝配等環(huán)節(jié)中的過(guò)程監(jiān)管,尤其是吸附塔底部分布器,在吸附劑裝填前不能有缺陷;第二,要加強(qiáng)吸附劑裝填的管控,應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行裝填,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)要暫停裝填,待問(wèn)題解決后再繼續(xù)裝填,以免日后運(yùn)行中出現(xiàn)因吸附劑下沉、浮動(dòng)空間增大而致吸附劑粉化等問(wèn)題,后患無(wú)窮;第三,要加強(qiáng)工藝管控,系統(tǒng)試壓、氣密試驗(yàn)、吹掃等手動(dòng)操作環(huán)節(jié)要嚴(yán)格避免誤操作引起的竄壓事故;第四,要加強(qiáng)系統(tǒng)生產(chǎn)管控,嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行,據(jù)PSA系統(tǒng)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),超負(fù)荷運(yùn)行必然要縮短步驟切換時(shí)間,要想達(dá)到均壓平衡必然要開(kāi)大均壓調(diào)節(jié)閥,氣體流速增加引起的吸附劑粉化必然加劇;第五,要利用停車(chē)機(jī)會(huì)檢查吸附塔頂部格柵板狀況,如有傾斜、吸附劑下沉較多的情況,應(yīng)立即予以糾正。

         (2)逆放、抽空等特殊部位的程控閥,盡可能選擇沒(méi)有平衡缸的單向閥,如此一來(lái),即使誤操作也打不開(kāi),不會(huì)造成嚴(yán)重的后果,且閥桿為一體式結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,不易損壞。

         (3)加強(qiáng)儀表氣源管理,嚴(yán)禁不合格的儀 表氣用于 PSA系統(tǒng),否則將對(duì)電磁閥造成不可逆的損傷。

         (4)程控閥之電磁閥、氣控閥、電磁線圈 等儀表元件要有防塵、防日曬雨淋措施。

         (5)嚴(yán)格管控程控閥現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量以及 DCS機(jī)柜、現(xiàn)場(chǎng)接線元件及接線的質(zhì)量。

節(jié)語(yǔ)

          綜上所述,中新化工 PSA系統(tǒng)試生產(chǎn)階段程控閥故障主要是吸附劑泄漏所致,2018年第 二次技改后生產(chǎn)中出現(xiàn)的程控閥故障則主要是缺乏維護(hù)保養(yǎng)造成的。通過(guò)兩次技改,消除了不少問(wèn)題,但仍有不少地方亟待完善,尤其是在程控閥的日常運(yùn)行維護(hù)方面,應(yīng)加強(qiáng)粉塵的源頭治理,逆放/抽空等步驟程控閥應(yīng)盡可能選擇沒(méi)有平衡缸的單向閥,加強(qiáng)儀表氣源管理,程控閥之儀表元件要有防塵及防日曬雨淋措施,嚴(yán)格管控程控閥現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量,這樣才能提高程控閥運(yùn)行的可靠性,保障 PSA系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

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