亚洲欧洲国产视频|欧洲在线免费视频|亚洲欧美视频网站,日韩欧美亚洲每的更新在线,欧美成人亚洲国产精品,永久免费的b站直播

四川蜀泰化工科技有限公司

  

 電話:86-0825-7880085

煤制乙二醇加氫催化劑壓差問題的探討與分析 張向凱

發(fā)布時間:2021-09-03 17:57

    河南能源化工集團濮陽永金化工有限公司(以 下簡稱濮 陽 永 金)煤 制 乙 二 醇 項 目 設 計 產 能 為 20 萬t/a,由河南能源化工集團與通遼金煤化工有限 公司共同出資籌建,于2012年8月投產試車,并一 次性 打 通 全 流 程,產 出 優(yōu) 質 乙 二 醇 產 品;經 過 近 幾 年的運行,濮 陽 永 金 技 術 管 理 團 隊 不 斷 積 累 經 驗, 并對裝置進行多次技術改造,最終實現了裝置的長 周期、滿負荷運行。

    濮陽永金煤制乙二醇項目采用兩步合成法 生 產乙 二 醇:第一步為羰基合成草酸二甲酯,第 二 步 為草酸二 甲 酯 加 氫 生 成 乙 二 醇。草 酸 二 甲 酯 加 氫 采用銅 系 催 化 劑,反 應 溫 度 控 制 在 180~200℃ 以 內。在煤制乙 二 醇 工 藝 工 業(yè) 化 之 前,眾 多 高 校、科 研院所對草酸二甲酯加氫銅系催化劑(以下簡稱加 氫催化劑)的制備、機理、運行條件等進行了大量的研究[1-2]。隨著2012年煤制乙二醇工業(yè)化裝置投產數量的增加,也促進了加氫催化劑的發(fā)展,短短3~5年的時間里,加氫催 化 劑 至 少 經 歷 了3次 更 新 換代升級,且各技術流派均開發(fā)了具有自主知識產權的催化劑。技術的成熟、市場的競爭推動加氫催化劑價格的下降。目前,加氫催化劑在煤制乙二醇生產工藝中的應用已經非常成熟。

1 加氫催化劑運行過程中壓差上漲的問題

    草酸二甲酯與氫氣反應,通常采用固定床列管 式反應器,所用催化劑主要活性成分為金屬銅,催 化劑成型主要有擠條和壓片兩種形式,目前兩種成型方 式 都 有 應 用,且 各 有 利 弊 點,但 隨 著 催 化 劑 的 不斷升級改性以及使用單位對工藝運行參數的深 入了解,壓片成型的加氫催化劑越來越受到使用單 位的青睞,也逐漸占據主流位置。

    在以往的使用過程中,加氫催化劑最主要的問 題就是因壓差不斷上升造成系統循環(huán)量過低、熱點 過高,被迫對催化劑進行更換。以往多批次催化劑 的更換經驗表明,加氫催化劑的活性及選擇性在整 個壽命周期內完全能夠經受住考驗,但隨著運行時 間的 延 長,即使裝置處于持續(xù)穩(wěn)定的運行狀態(tài),壓 差也會呈現緩慢上漲的趨勢,一旦裝置出現緊急停 車狀 況,再次啟動則壓差必然出現跳躍式上漲,而 后上漲速度會有所加快。

2 加氫催化劑壓差上漲原因分析

2.1 催化劑結焦致孔道堵塞

    利用加 氫 工 段 停 車 機 會,隨 機 抽 取 了 幾 根 列 管,委托上海陽申公司專業(yè)隊伍在氮氣環(huán)境下對列 管內上部 催 化 劑 進 行 抽 取。通 過 調 整 真 空 泵 抽 取 壓力,分別對0.5m、1m、1.5m、2m 高度處抽取的催 化劑進行分析,并利用內窺鏡對各高度點層面的催 化劑顆粒分散情況及列管內壁清潔情況進行觀察, 發(fā)現在上 層1m 高度處的催化劑附著焦狀物較明 顯,部分列管還存在結焦成塊現象(見圖1),據此判 斷催化劑床層壓差上漲主要集中在上層0.5~1m高度處。通過分析比表面積,發(fā)現焦塊物的比表面 積僅有約80m2/g,而新裝填的催化劑比表面積一般 均在500m2/g以上,由此認為催化劑的孔徑堵塞較 為嚴重。

2.2  進料中雜質的影響

    加氫反應 原 料 草 酸 二 甲 酯 采 用 三 塔 精 餾 提 純 得到,主要分離物質為甲醇、碳 酸 二 甲 酯 以 及 其 他 輕組分,草酸二甲酯精餾提純流程見圖2,通過2塔 分離甲醇、3塔分離碳酸二甲酯、4塔采用真空抽取 進一步分離碳酸二甲酯,基本實現碳酸二甲酯的全 部脫除,三塔 精 餾 過 程 中,沸 點 較 高 的 草 酸 二 甲 酯 一直處于塔釜,最終精餾后草酸二甲酯純度可以達 到99.5%以上,但在整個精餾過程中,比草酸二甲 酯沸點更高的一些重組分,如草酸二乙酯等將隨草 酸二甲酯一起進入到加氫工段。

2.3 汽化效果的影響

    通過檢查進入反應器前的加熱器,發(fā)現管板式 加熱器入口管板表面及入口列管內壁處存在不同 程度的結焦物附著現象,且在加熱器底部三排列管 內部結焦物 壁 厚 較 厚,明 顯 存 在 液 體 流 動 的 跡 象, 可以推斷出液體草酸二甲酯與循環(huán)氫氣混合時汽 化并不充分,管道底部存在一定量的液態(tài)草酸二甲酯,隨循環(huán)氫氣進行氣液態(tài)混合流動,在 加 熱 器 高 溫加熱過程中,草酸二甲酯中少量的重組分雜質及 其本身發(fā)生 聚 合、焦 化,并不斷附著在加熱器列管 內壁,同時,部分焦化物隨氣相進入到反應器中,附 著在催化劑表面。

2.4 氫酯比的影響

    濮陽 永 金 乙 二 醇 加 氫 裝 置 原 設 計 循 環(huán) 量 在60萬 Nm3/h以上,但實際運行中的循環(huán)量較原設 計量 偏 低 太 多,造 成 循 環(huán) 氫 氣 量 不 足、反 應 過 程 中 加氫 不 夠 充 分、熱 量 移 除 能 力 不 足、停 留 時 間 長 等 問題,從而對催化劑的使用造成不利影響。尤其是 在高負荷條件下,氫氣和草酸二甲酯的摩爾比嚴重 偏低,僅能維 持 在70左 右,易 造 成 乙 醇 酸 甲 酯、碳 酸乙 烯 酯、二乙二醇等雜質的生成,尤 其 是 乙 醇 酸 甲酯 熔 點 高,易 于 吸 附 在 催 化 劑 表 面 及 孔 道 中,造 成催化劑結焦、堵塞、失活。

3 技改措施

    基于乙二醇加氫催化劑壓差上漲的原因分析, 濮陽永金投入資金進行了一系列技術改造,以達到 消除壓差上漲造成加氫催化劑使用壽命短、運行成 本高的問題。

3.1 降低精餾溫度

    通過采用真空精 餾 的 方 式(見 圖2中 塔4),對 草酸二甲酯和碳酸二甲酯兩種酯類進行提純分離, 將3塔、4塔的塔釜溫度都降低至150℃以下,從而 降低草酸二甲酯精餾過程中高溫因素對其品質的 影響,減少加氫進料中聚合雜組分的生成,另外,通 過低液位控制的工藝操作手 段,減 少 停 留 時 間,降 低溫度對草酸二甲酯品質的影響,實現加氫進料的 高純度。

3.2 改善汽化效果

    提高草酸二 甲 酯 的 進 料 壓 力,調 整、改 進 草 酸 二甲酯進入循環(huán)氫系統的噴頭型式,優(yōu)化提升霧化 效果,減少或消除液相在管道底部及預熱器底部的 層流,進而減少焦化物的生成。

    草酸二甲酯進料流程見圖3。將預熱器前噴頭 由 DN80變更成 DN50噴頭,并在預熱器后部增加 DN50噴頭,以分配部分草酸二甲酯物料 直 接 進 入 到經過預熱后的高溫循環(huán)氣中,分擔前預熱器的熱 負荷,同時實現部分草酸二甲酯在高溫下的充分汽 化,最終通過入口加熱器提升至所需反應溫度后, 再進入到反應器

3.3 增加過濾、吸附設施

       針對已經形成的焦化物,在加氫反應器入口處增設過濾器,內 部 裝 填 三 氧 化 二 鋁 瓷 球 和 鮑 爾 環(huán), 達到吸附、攔截、分離焦化物的目的,進一步凈化加 氫反應器的進料組分,減少重組分雜質對加氫催化 劑的影響。

3.4 提高氫酯比

     對原有的2臺 反 應 器 串 聯 工 藝 流 程 進 行 改 造 (改造前后見圖4、圖5),實現前、后2臺反應器單獨 進料,在保證總體循環(huán)氫氣流量不變的情況下,降 低了單個反應器的液相草酸二甲酯進料量,相當于 提升了加氫 反 應 過 程 中 氫 氣 和 草 酸 二 甲 酯 的 摩 爾 比,為加氫反應、熱量移除創(chuàng)造了較好的條件,在很 大程度上減少 了 生 成 物(如乙醇酸甲酯等)對 催 化 劑的損害,保證加氫催化劑在最優(yōu)狀態(tài)下運行。

4 結語

    煤制乙二 醇 加 氫 催 化 劑 壓 差 上 漲 問 題 長 期 以 來制約著裝置的長周期運行,通過分析壓差上漲的 原因,有針對性地采取了一系列切實可行的解決措 施,使催化劑壓差上漲問題基本得到解決,延 長 了 加氫催化劑 使 用 壽 命,為 裝 置 長 周 期、穩(wěn) 定 運 行 打 下了良好的基礎。

      四川蜀泰化工科技有限公司

       聯系電話:0825-7880085

      公司官網:www.bannv.cn

【上一篇煤化工制醋酸技術的工藝發(fā)展概況及研究

【下一篇VOCs監(jiān)測技術及應用

掃一掃在手機上閱讀本文章

版權所有? 四川蜀泰化工科技有限公司    技術支持: 響應式網站建設