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四川蜀泰化工科技有限公司

  

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煤制合成天然氣甲烷化催化劑工業(yè)運(yùn)行與失活原因分析

發(fā)布時(shí)間:2021-04-16 08:28

      煤制天然氣是指以煤為原料,采用氣化、凈化和甲烷化工藝技術(shù)制取合成天然氣的過程。截至目前,國家核準(zhǔn)批復(fù)的煤制天然氣項(xiàng)目達(dá)7個(gè),分別為大唐克旗、新疆慶華、內(nèi)蒙古匯能、伊利新天、大唐阜新、蘇新能源和內(nèi)蒙古北控,其中前4個(gè)項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。

      煤制天然氣項(xiàng)目的核心技術(shù)為煤氣化和甲烷化兩部分,而煤制合成天然氣甲烷化催化劑(SNG催化劑)是甲烷化技術(shù)的關(guān)鍵。SNG催化劑以單質(zhì)鎳為活性組分,氧化鋁為載體,操作溫度通常在250℃~670℃,使用壽命通常在2a~4a。在催化劑使用過程中,可通過熱點(diǎn)溫度的下移來判斷催化劑的失活情況,催化劑使用初期熱點(diǎn)的位置應(yīng)在床層的10~20%處,隨著使用時(shí)間的增加,催化劑會(huì)由于積碳、中毒、高溫?zé)Y(jié)等原因逐漸失活,其熱點(diǎn)位置也會(huì)逐漸下移。筆者追蹤了某煤制天然氣項(xiàng)目SNG催化劑運(yùn)行情況,并依據(jù)失活催化劑表征分析數(shù)據(jù),對催化劑失活原因進(jìn)行探討。分析結(jié)果對國內(nèi)既有煤制天然氣裝置甲烷化催化劑運(yùn)行、維護(hù)和分析有重要指導(dǎo)和借鑒意義。

1、甲烷化過程工藝、參數(shù)及主要反應(yīng)

1.1 甲烷化工藝流程及操作參數(shù)

      以Davy甲烷化技術(shù)為例,其工藝流程示意圖見圖1。凈煤氣經(jīng)過深度脫硫后,受限進(jìn)入第一、第二大量甲烷化反應(yīng)器(簡稱一反、二反),大部分一氧化碳在此完成甲烷化過程,然后依次進(jìn)入第一、第二補(bǔ)充甲烷化反應(yīng)器(簡稱三反、四反),殘余一氧化碳及大部分二氧化碳在此完成甲烷化過程,最終制得合格天然氣產(chǎn)品。某裝置甲烷化過程各放映器進(jìn)出口氣體組分及操作參數(shù)見表1。

圖1 Davy甲烷化工藝流程示意圖

表1 某裝置甲烷化過程各反應(yīng)器進(jìn)出口氣體組成及操作參數(shù)



溫度/℃

壓力/MPa

氣體組成/%

H2O

H2

CO

CO2

CH4

凈煤氣

27

3.30

0.0

60.8

17.9

1.5

18.9

一反

入口

320

3.13

12.6

34.2

7.2

3.1

42.2

出口

620

3.08

20.6

19.6

1.6

3.8

54.0

二反

入口

320

3.00

13.5

34.3

7.4

3.0

41.2

出口

620

2.95

21.3

20.0

1.6

3.9

52.8

三反

入口

280

2.88

21.3

20.0

1.6

3.9

52.8

出口

445

2.82

29.6

6.8

0.0

1.7

61.3

四反

入口

250

2.56

5.8

9.0

0.1

2.3

82.1

出口

326

2.51

10.0

1.4

0.0

0.4

87.5

產(chǎn)品氣

41

2.37

0.4

1.5

0.0

0.5

96.7


1.2 甲烷化主要反應(yīng)介紹

      CO、CO2甲烷化主要包含多種反應(yīng)過程,其中對反應(yīng)過程影響較大的主要包闊如下7個(gè)反應(yīng)。

CO 甲烷化反應(yīng):CO+3H2→CH4+H2O(g)       ΔH=-206.4 kJ/mol    (1)

2CO+2H2 →CH4+CO2       ΔH=-247.3 kJ/mol    (2)

CO2 甲烷化反應(yīng): CO2+4H2 →CH4+2H2O(g)     ΔH=-165.0 kJ/mol   (3)

CO 水汽變換反應(yīng):CO+H2O(g) →CO2+H2       ΔH=-41.09 kJ/mol    (4)

CO 歧化反應(yīng):2CO→ CO2+C      ΔH=172.4 kJ/mol             (5)

CH4 裂解反應(yīng):CH4 →C+2H2     ΔH=-74.8 kJ/mol               (6)

消碳反應(yīng):C+H2O →CO+H2      ΔH=-118 kJ/mol            (7)

      公式(1)~(3)為甲烷化過程的3個(gè)主反應(yīng)。通過模擬計(jì)算發(fā)現(xiàn),在表1所示一反工藝條件下,每轉(zhuǎn)化1%CO,反應(yīng)體系溫升73℃;每轉(zhuǎn)化1%CO2,反應(yīng)體系溫升61℃,屬強(qiáng)放熱反應(yīng)。在整個(gè)反應(yīng)體系中,對主反應(yīng)影響較大的副反應(yīng)主要為式(4)~(6)。CO歧化反應(yīng)為較低溫度時(shí)的主要積碳反應(yīng),CH4裂解反應(yīng)是較高溫度下的主要積碳反應(yīng)。CO水汽變換反應(yīng)可調(diào)節(jié)系統(tǒng)中CO2與CO比例,有利于抑制CO歧化反應(yīng),并可緩和反應(yīng)體系溫升速率。

2、SNG催化劑工藝運(yùn)行情況與失活原因分析

      為研究SNG催化劑在工業(yè)甲烷化裝置上的運(yùn)行特點(diǎn)及失活原因,筆者跟蹤了某煤制氣公司第一大量甲烷化反應(yīng)器SNG催化劑全壽命周期運(yùn)行數(shù)據(jù),并采取失活催化劑樣品進(jìn)行了系統(tǒng)研究。

2.1 SNG催化劑工業(yè)運(yùn)行情況

      該SNG催化劑為某型號(hào)進(jìn)口商催化劑,設(shè)計(jì)壽命為2a,實(shí)際運(yùn)行周期達(dá)到20000h以上,平均生產(chǎn)負(fù)荷50%左右,產(chǎn)氣量超過16億m3。

2.2 SNG催化劑裝填情況

      第一大量甲烷化反應(yīng)器催化劑裝填示意圖見圖2。

圖2 第一大量甲烷化反應(yīng)器催化劑裝填示意圖

      該反應(yīng)器裝填有2種規(guī)格的SNG催化劑,圓柱狀催化劑位于上部,四孔異形狀位于下部,H點(diǎn)是2種規(guī)格催化劑的分界線,并且2種規(guī)格催化劑全部為氧化態(tài)。反應(yīng)器軸向分布有15個(gè)溫度測點(diǎn),分別以字母A-O表示,沒相鄰兩個(gè)測溫點(diǎn)間隔150mm.。催化劑床層上方和下方均裝有一定高度的瓷球,測溫點(diǎn)A、B在頂部瓷球內(nèi),C-O在催化劑床層內(nèi)。

2.3 SNG催化劑壽命周期內(nèi)運(yùn)行特征分析

      工業(yè)裝置中,甲烷化反應(yīng)器為絕熱反應(yīng)器,第一大量甲烷化反應(yīng)器催化劑床層熱點(diǎn)溫度一般在550℃~620℃,為考察催化劑活性隨使用周期的變化情況,統(tǒng)計(jì)了運(yùn)行不同時(shí)長后,催化劑床層溫度變換情況,結(jié)果見圖3。改裝置甲烷化反應(yīng)器壓降一直比較穩(wěn)定,為判斷催化劑在使用過程中的粉化情況,分析了SNG催化劑運(yùn)行末期(選取2016年6月27日——12月27日00:00:00時(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù))裝置生產(chǎn)負(fù)荷與反應(yīng)器壓降的關(guān)系,結(jié)果見圖4。

圖3 不同運(yùn)行市場催化劑床層溫度變化情況

圖4 不同生產(chǎn)負(fù)荷與反應(yīng)器壓降的關(guān)系

      通過對圖3、圖4的分析可得出如下結(jié)論:

(1)SNG催化劑在線還原后體積明顯收縮

      從圖2可知,催化劑原始裝填時(shí),C點(diǎn)上方催化劑高度40mm左右,從圖3來看,催化劑運(yùn)行初期,B點(diǎn)、C點(diǎn)幾乎沒有溫升,到D點(diǎn)才有明顯的溫升,由此推斷催化劑床層的上表面應(yīng)該在C點(diǎn)和D點(diǎn)之間的某個(gè)位置,即催化劑在線還原后,體積明顯的收縮。

(2)甲烷化反應(yīng)在熱點(diǎn)溫度位置基本達(dá)到平衡

     從圖3可知,在催化劑床層熱點(diǎn)溫度位置存在明顯拐點(diǎn),拐點(diǎn)之后床層溫度幾乎保持恒定。由于甲烷化反應(yīng)是強(qiáng)放熱反應(yīng),可以推斷甲烷化反應(yīng)在熱點(diǎn)溫度位置基本達(dá)到平衡。

(3)催化劑床層熱點(diǎn)位置下移速度在H點(diǎn)之后逐漸加快

      為了直觀判斷催化劑熱點(diǎn)溫度位置隨使用時(shí)間的下移情況,將圖3中熱點(diǎn)位置與使用時(shí)長的對照關(guān)系列于表2。

表2 催化劑熱點(diǎn)位置隨時(shí)間變化情況


使用周期/h

熱點(diǎn)位置

使用周期/h

熱點(diǎn)位置

初期

E

17500

I

5000

F

19000

L

10000

G

20000

O

15000

H




      從表2可以看出,催化劑運(yùn)行初期熱點(diǎn)在E,隨著使用周期的延長,熱點(diǎn)位置逐漸下移:H點(diǎn)之前,基本5000h下降一個(gè)點(diǎn);H點(diǎn)之后,下降速度逐漸加快,熱點(diǎn)在H點(diǎn)保持了2500h,在I 點(diǎn)保持了1500h,在L點(diǎn)保持了1000h。從圖2可知,H點(diǎn)是2種規(guī)格催化劑的分界點(diǎn),圓柱狀和四孔異形狀催化劑堆密度分別為1.45t/m3(氧化態(tài))和0.93t/m3(氧化態(tài)),因此熱點(diǎn)經(jīng)過H點(diǎn)后下移速度加快的原因可能是:四孔異形催化劑堆密度低,裝填質(zhì)量較圓柱狀催化劑低。而熱點(diǎn)位置下移速度逐級加快,則可能是催化劑積碳或者中毒造成的。

(4)甲烷化反引起壓降未有明顯上升,催化劑粉化程度較低

      從圖4可以看出,甲烷化裝置生產(chǎn)負(fù)荷基本在30%~70%,而床層的壓降在15kpa~50kpa,兩者為正相關(guān)。在催化劑壽命末期,反應(yīng)器壓降未有明顯升高,表明催化劑粉化程度較低。

2.4 SNG催化劑失活原因分析

2.4.1 中毒失活

      SNG催化劑活性組分為Ni,其毒物主要有硫、氯、砷及其化合物,其中尤以硫?yàn)橹?。為了判斷催化劑是否發(fā)生硫中毒,采用硫碳分析儀和X射線熒光光譜儀(XRF)2種方法對工業(yè)失活催化劑進(jìn)行了表征測試,不同位置催化劑含硫量見表3。

表3 不同位置催化劑含硫量,%

取樣位置

S/C分析結(jié)果

XRF分析結(jié)果

頂部

0.31

0.36

上部

0.22

0.21

中部

0.20

0.18

下部

0.19

0.17

底部

0.15

0.14

      從表3可知,2種檢測方法得出了相似的結(jié)果。由此可知,催化劑上吸附了硫,并且從催化劑床層頂部向下呈遞減趨勢,催化劑上吸附硫的上線可能是0.3%左右,而當(dāng)硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.17%左右時(shí),就可以向下穿透,造成下方催化劑中毒。為了定量研究不同硫含量對SNG催化劑活性的影響,在不同甲烷化反應(yīng)入口溫度下,對不同硫含量SNG催化劑進(jìn)行了活性評價(jià)試驗(yàn),結(jié)果見表4。

表4 不同甲烷化反應(yīng)入口溫度、不同硫含量下催化劑的活性數(shù)據(jù)

實(shí)驗(yàn)條件

催化劑含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)

尾氣組分

CO

轉(zhuǎn)化率

CO2

轉(zhuǎn)化率

H2

CO

CH4

CO2

入口300℃(低溫活性)

0

9.17

0.02

89.36

1.45

99.85

66.45

0.14

32.98

5.43

58.33

3.25

30.40

-3.52

0.21

35.46

7.23

54.05

3.26

3.70

-6.05

入口500℃

(高溫活性)

0

22.98

1.38

71.19

4.45

84.28

-20.87

0.14

26.42

2.29

66.40

4.89

73.27

-41.79

0.21

27.45

2.52

65.01

5.02

70.13

-43.13

      從表4可知,當(dāng)催化劑含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.14%時(shí),即可造成催化劑的低溫活性明顯變差,而當(dāng)含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.2%左右時(shí),催化劑幾乎沒有了低溫活性。而硫?qū)NG催化劑高溫活性的影響要弱的多,即含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.2%時(shí),CO轉(zhuǎn)化率仍然能達(dá)到70%左右。但由于甲烷化體系為自熱反應(yīng)過程,隨著上層催化劑活性降低,反應(yīng)溫度無法位置在500℃以上,為此,催化劑表現(xiàn)為逐層失活。在應(yīng)急情況下,若在失活催化劑上方裝填一定高度新鮮催化劑,可使已中毒催化劑的高溫活性發(fā)揮作用,在短期內(nèi)可維持甲烷化裝置正常運(yùn)行,但時(shí)間不可過程 ,因?yàn)榱蛑卸具^程為放熱吸附過程,高溫有利于再生放硫,造成下一級反應(yīng)器催化劑硫中毒。

2.4.2 積碳失活

      為了研究輕度積碳對催化劑活性的應(yīng)縣,在表1所示一反條件下,只將水分調(diào)整為8.6%,采用硫碳分析儀,對不同失活催化劑樣品含碳量進(jìn)行檢測,結(jié)果見表5.從鏢可以看出,新鮮催化劑含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)約3.67%(一般作為脫模劑),頂部粉末中含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到8.2%。由此可知頂部催化劑因積碳造成局部粉化;下部催化劑含碳量略高于新鮮劑,但未見粉化現(xiàn)象,積碳程度較低;催化劑其他部位含碳量均與新鮮劑接近,未發(fā)生積碳沉積。因此,總體上此工業(yè)失活催化劑屬于輕度積碳。

表5 不同失活催化劑樣品積碳情況


取樣位置

C質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

取樣位置

C質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

新鮮劑

3.67

上部顆粒

3.61

頂部顆粒

4.01

中部顆粒

3.25

頂部粉末

8.20

下部顆粒

4.42


      依據(jù)文獻(xiàn),在一反條件下,水分低于10.8%即會(huì)有積碳沉積,因此,上述實(shí)驗(yàn)條件為積碳條件,實(shí)驗(yàn)運(yùn)行72h,催化劑積碳的情況見表6。

表6 運(yùn)行72h催化劑積碳情況

水分/%

催化劑床層出口溫度/℃

含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%

8.6

580

5.62

      從表6可以看出,在實(shí)驗(yàn)過程中催化劑發(fā)生了輕度積碳,并且將催化劑卸下后返現(xiàn)有輕微粉化現(xiàn)象。并且從72h運(yùn)行檢測結(jié)果看,CO、CO2轉(zhuǎn)化率走勢平穩(wěn),為發(fā)現(xiàn)活性下降。由此可將,催化劑輕度積碳對其活性的影響是輕微的。

2.4.3 燒結(jié)失活

      為考察催化劑燒結(jié)情況,對不同狀態(tài)催化劑進(jìn)行了晶型檢測,不同狀態(tài)催化劑XRD圖譜見圖5。從圖5可知,上部和下部失活催化劑Ni特征圖譜較新鮮催化劑明顯變高、變窄。通過Jade軟件對圖5中44.5°處衍射峰進(jìn)行擬合發(fā)現(xiàn),鎳晶粒尺寸已由初始的3nm增加至約25nm,說明催化劑經(jīng)過長時(shí)間高溫運(yùn)行,鎳晶粒因團(tuán)聚而變大。

圖5 不同狀態(tài)催化劑XRD圖譜

      為考察催化劑微觀結(jié)果破壞情況,對催化劑進(jìn)行了氮?dú)馕锢砦摳綑z測,結(jié)果見表7.由表7可知,與新鮮催化劑相比,失活催化劑BET比表面積大幅降低,并隨裝填位置逐級降低;催化劑孔徑大幅增加,并隨裝填位置逐級增大。說明催化劑經(jīng)過長時(shí)間高溫使用結(jié)構(gòu)遭到破壞,孔壁坍塌,并且甲烷化反應(yīng)器下部高溫區(qū)的燒結(jié)程度更加嚴(yán)重。

表7 催化劑氮?dú)馕锢砦摳綑z測結(jié)果

催化劑

BET比表面積/㎡.g-1

孔徑/nm

新鮮

106.8

6.6

上部

64.7

11.5

中部

56.6

13.1

下部

48.3

14.3

      為了考察高溫?zé)Y(jié)對催化劑的影響程度,在800℃、H2O/H2體積比為9,空速20000h-1條件下,對新鮮SNG催化劑進(jìn)行了老化試驗(yàn)10h,老化前后催化劑XRD圖譜及活性數(shù)據(jù)如圖6和表8所示。

圖6 催化劑老化前后XRD圖譜

表8 催化劑老化前后活性對比數(shù)據(jù)


催化劑

入口溫度/℃

熱點(diǎn)溫度/℃

熱點(diǎn)位置/%

出口氣體組成/%

CO轉(zhuǎn)化率/%

CO2轉(zhuǎn)化率/%

H2

CO

CH4

CO2

新鮮劑

300

567.4

13.7

8.52

0.01

90.43

1.04

99.96

79.92

老化后

300

550.6

25.5

12.5

0.06

85.32

2.10

99.56

57.84


      從圖6可以看出,催化劑經(jīng)過老化后,44.5°處鎳特征峰較圖5更加窄而高,經(jīng)Jade軟件擬合,此處鎳晶粒尺寸達(dá)64nm。經(jīng)檢測,老化后催化劑BET比表面積已降至43m2/g,孔徑達(dá)到16nm,可見催化劑燒結(jié)程度較工業(yè)失活催化劑更加嚴(yán)重。

      由表8可知,SNG催化劑經(jīng)老化后CO轉(zhuǎn)化率變化不明顯,CO2轉(zhuǎn)化率大福降低,床層熱點(diǎn)位置明顯下移,表明燒結(jié)造成的甲烷化反應(yīng)速度減慢。但從數(shù)據(jù)上看,催化劑仍然保持了較高的活性,可見SNG催化劑的耐高溫性能是非常優(yōu)異的。由此可推斷,在工業(yè)失活催化劑燒結(jié)程度下,催化劑床層熱點(diǎn)位置會(huì)明顯下移,但不會(huì)造成催化劑完全失活。

3、結(jié)論

3.1 硫會(huì)在煤制合成天然氣甲烷化催化劑上緩慢積累,催化劑上吸附硫的上限可能是0.3%,當(dāng)吸附量達(dá)到0.17%即可向下穿透。含硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到0.14%時(shí),催化劑尚有微弱的低溫活性,達(dá)到0.2%時(shí),催化劑幾乎沒有低溫活性;硫?qū)Υ呋瘎┑母邷鼗钚杂绊戄^弱。

3.2 嚴(yán)重積碳會(huì)造成催化劑粉碎,引起催化床層壓降升高,輕度積碳,對催化劑活性的應(yīng)縣是輕微的。

3.3 高溫?zé)Y(jié)會(huì)造成催化劑比表面積顯著下降,孔徑明顯增大,使甲烷化反應(yīng)速度減慢,熱點(diǎn)下移,但不足以使催化劑失去活性。

3.4 催化劑在應(yīng)用期間,熱點(diǎn)緩慢下移可能是硫積累和高溫?zé)Y(jié)共同作用的結(jié)果。而在床層位置I點(diǎn)之后,熱點(diǎn)位置加速下移則可能是硫積累速度加快引起的。

3.5 SNG催化劑最終徹底失活的主要原因還是硫的積累,因此,嚴(yán)格控制原料氣中硫含量是保證催化劑壽命的關(guān)鍵。

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