亚洲欧洲国产视频|欧洲在线免费视频|亚洲欧美视频网站,日韩欧美亚洲每的更新在线,欧美成人亚洲国产精品,永久免费的b站直播

四川蜀泰化工科技有限公司

  

 電話:86-0825-7880085

PSA 程控閥傳動件磨損原因及國產(chǎn)化改造

發(fā)布時間:2022-11-03 10:01

李 政,王海崗

(中化泉州石化有限公司,福建 泉州 362103)

摘要:國內(nèi)某石化公司兩套 PSA( 變壓吸附)裝置的 124 臺進口程控閥,在生產(chǎn)運行過程中頻繁出現(xiàn)閥門開關不到位的情況,致使吸附塔離線,影響裝置的安全、穩(wěn)定和長周期運行。對閥門開關不到位的情況進行分析研究,發(fā)現(xiàn)程控閥的傳動部件磨損是其主要原因。對程控閥傳動部件磨 損的故障特征,通過 SolidWorks 軟件生產(chǎn)相應的三維 CAD 實體模型進行受力分析計算,提出改變傳動部件曲柄、連桿結(jié)構(gòu)等解決對策。通過以上措施的實施,程控閥傳動部件磨損的故障率明顯降低,改造過的程控閥在已過去的三年內(nèi)沒有再發(fā)生過傳動部件故障。

關鍵詞:PSA; 程控閥傳動件; 磨損; 國產(chǎn)化改造

       國內(nèi)某石化公司兩套 PSA 裝置,均采用變壓吸附( Pressure Swing Adsorption,簡稱 PSA) 氫提純工藝技術(shù)。變壓吸附是一種物理吸附,其基本原理是以吸附劑內(nèi)部表面對氣體分子的物理吸附為基礎,利用吸附劑在相同壓力下易吸附高沸點組分、不易吸附低沸點組分和提高壓力時吸附量增加、降低壓力時吸附量減少的特性,在高壓力下將原料氣中的高沸點組分吸附、在低壓力下解吸被吸附的雜質(zhì)組分使吸附劑獲得再生,通過周期 性的壓力變換過程實現(xiàn)氣體的分離和提純。其特 點是吸附過程沒有化學反應,吸附過程進行得極快,參與吸附的各相物質(zhì)間的動態(tài)平衡在瞬間即可完成。這種吸附是完全可逆的[1]。

       根據(jù) PSA 裝置運行特性,整個變壓吸附過程通常由吸附( ADS) 、均壓降壓( E1 ~ E4)、順放 ( PP)、逆放( BD)、沖洗( P)、均壓升壓( E4 ~ E1)和終充( R)等步驟組成。進料氣通過底部進料閥進入吸附塔,雜質(zhì)被選擇性吸附,吸附結(jié)束后,吸附塔里留下了一些雜質(zhì)。吸附塔底部的雜質(zhì)最多,而越到頂部越少。通過一系列的順向減壓程序,從吸附塔頂部回收氫氣,滯留在吸附塔里的純氫用于其他吸附塔的均壓升降和沖洗操作。雜質(zhì)在吸附劑的前沿轉(zhuǎn)移,在提供沖洗程序結(jié)束時,雜質(zhì)前沿移至最高位置,在沖洗程序結(jié)束時,雜質(zhì)前沿移至吸附劑最底層,依次循環(huán)使用吸附劑,進而 實現(xiàn) PSA 的吸附和再生[2]

1 程控閥和曲軸箱簡介

1.1 程控閥

       兩套 PSA 裝置共計 124 臺程控閥,其中開關類閥門( XV) 54 臺,調(diào)節(jié)類閥門( PV) 70 臺。全裝置程控閥全部選用某公司的( 進口)雙偏心蝶閥, 分為3″,4″,6″,8″,10″,12″和 16″等 7 個規(guī)格,壓力等級 300LB。雙偏心蝶閥具有優(yōu)良的切斷性和耐久性,是兼?zhèn)湔{(diào)節(jié)、切斷兩種功能的經(jīng)濟實用的自控閥。根據(jù)自控閥密封副的結(jié)構(gòu)形式,PSA 裝置 使用的雙偏心蝶閥采用軟密封結(jié)構(gòu),密封副的軸 向距離偏心和角度偏心使閥門開啟后閥板能迅速脫離閥座、大幅度地消除了閥板與閥座的不必要的過度擠壓、刮擦現(xiàn)象,減輕了開啟阻距,降低了磨損,提高了閥座壽命。

       按照工藝包設計要求,程控閥在裝置現(xiàn)場為對夾式安裝,在生產(chǎn)過程中工藝介質(zhì)雙向流動,對 程控閥的要求較高。一是各個程控閥密封等級要 達到Ⅵ級,二是各個閥門開關速度要快,三是各個 閥門具備雙向耐壓性和抗高速氣流沖刷性能。 PV 閥要求全行程打開不超過 5 s,全行程關閉不 超過 2 s,0 ~ 25% 行程不超過 2 s ; XV 閥要求全 行程打開不超過 2 s,全行程關閉不超過 1 s。程 控閥數(shù)量眾多且動作頻繁,動作頻率最高的 4″程控閥 30 萬次/年,動作頻率最低的 12″程控閥 8 萬次/年。整個生產(chǎn)工藝應用綜合了閥門的調(diào)節(jié)功能和閥位狀態(tài)制作的程序,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的操作 控制。

1.2 曲軸箱

       程控閥曲軸箱由曲軸、曲柄、連桿和卡簧等部 件組成。程控閥傳動部件結(jié)構(gòu)示意圖見圖 1。

2 程控閥傳動部件磨損故障與危害

       在生產(chǎn)過程中,程控閥曲柄與連桿在長時間 高頻次動作下必然互相摩擦。據(jù)統(tǒng)計,在一年的 時間里,因程控閥傳動部件磨損導致吸附塔自動離線達到 28 臺次,其中動作頻率最高的 4″程控閥 故障頻次最為突出。程控閥開關頻繁,再加上有 吸附劑粉塵的存在,粉塵隨工藝介質(zhì)一起帶出,對 閥門的密封面造成沖蝕,引起閥門密封面損傷進而內(nèi)漏[3]。頻繁開關還會導致起密封作用的軟閥座 破損、老化現(xiàn)象加劇失去彈性而變形,閥門關閉時閥板與閥座不能正常貼合密封,導致閥門內(nèi)漏[4]

       在吸附塔離線時,維護人員對曲軸箱開蓋檢 查的過程中,由于閥門數(shù)量較多,處理緊急情況所 需的維護人員就會大幅增加。如果曲軸傳動部件磨損較小不進行更換,在程控閥調(diào)試的過程中便會出現(xiàn)閥位超調(diào)或閥門開關時間不滿足生產(chǎn)要求 等問題。由此而產(chǎn)生的備件采購量急劇增加,價 格也極其昂貴。此外,兩臺吸附塔離線會造成制 氫裝置產(chǎn)氫量減少約 5 000 m3 /h,氫氣管網(wǎng)波動所引起的聯(lián)鎖效應即臨氫裝置的緊急降溫降量,不僅給上下游裝置的平穩(wěn)操作帶來影響,也直接影響了整個公司的生產(chǎn)效益。

       制氫裝置 PSA 程控閥均由 PLC 程序控制。 在正常生產(chǎn)過程中無法在線檢查程控閥傳動部件的磨損情況。期間還曾發(fā)生因傳動部件磨損,造 成閥門不能及時關閉,系統(tǒng)竄壓,制氫裝置聯(lián)鎖大停車事件。在生產(chǎn)過程中,曲柄與連桿磨損后卡 簧脫落,使得程控閥在關閉的過程中,曲柄卡在 曲軸箱箱體上無法關閉,進而造成系統(tǒng)竄壓和 吸附塔離線等次生事件。拆解后的程控閥曲軸箱見圖 2。

3 程控閥傳動部件磨損原因分析

       以動作頻率最高且故障率也最高的 4″程控 閥為例,對程控閥傳動部件進行剖析。分析過程中使用了 SolidWorks 軟件,從中產(chǎn)生出相應的三維 CAD 實體模型,通過現(xiàn)場使用環(huán)境、曲軸結(jié)構(gòu)以及三維 CAD 模型受力分析等幾個方面進行原因分析。

3.1 現(xiàn)場使用環(huán)境

       制氫裝置 PSA 程控閥均為 PLC 程序化控制。程控閥數(shù)量眾多,動作頻率高是生產(chǎn)工況所要求。在工程上,為了節(jié)約投資成本,所有的程控閥均是在水平于工藝管道正上方對夾式安裝。在現(xiàn)場使用的過程中,程控閥上指示閥門開度的端蓋隨著閥門開啟/關閉進行轉(zhuǎn)動,端蓋下與曲軸連接,上與定位器/回訊器連接,其四周有一定的縫隙,在 雨天或沙塵天氣,雨水和塵土等會進入曲軸箱,造成曲軸上起潤滑作用的潤滑脂變質(zhì)。另外,該煉油廠靠近海邊,“回南天”或潮濕的空氣中含有的鹽分對曲軸的運行也有較大的影響。

3.2 曲軸結(jié)構(gòu)

       從圖 1 曲軸結(jié)構(gòu)示意圖上可以看出,程控閥 曲軸箱曲柄與連桿在設計上存在一定的不合理 性,曲柄與連桿在長時間高頻次動作下必然互相摩擦。雖然在連桿的內(nèi)孔中加入了耐磨襯套,但 是隨著時間的推移,連桿孔徑磨損越來越大,進而由圓形變成橢圓形,曲軸柄腳越磨越細進而變形, 最終兩者疊加導致閥門開/關不到位。

3.3 SolidWorks 三維 CAD 模型受力分析

       現(xiàn)場儀表風工作壓力 0.5 MPa,活塞以 1 次/秒的速度進行做功,活塞受力面積是 49062.5mm2,因此傳動件每次所承受的力為24531.25 N/mm2 。通過 SolidWorks 三維 CAD 模型受力分析計算出曲柄靜應力最大節(jié)應力是 2.811×105N/m2 ,靜態(tài)位移最大( 變形量) 3.199×10-4mm。連桿靜應力最大節(jié)應力 1.613 ×105N/m2 ,靜態(tài)位移最大(變形量) 0.7016mm,見圖 3 至圖 6。

                                                                                                           由圖 3 至圖 6 可以看出,曲柄靜應力及靜態(tài)位移、連桿靜應力和靜態(tài)位移均較大。

程控閥傳動部件國產(chǎn)化改造

4.1 端蓋結(jié)構(gòu)改造

       在端蓋結(jié)構(gòu)方面,提出改造方案如下: 現(xiàn)場測 繪增大端蓋的直徑與厚度,從端蓋的四周開密封槽并增加 O型密封圈。經(jīng)過改造可防止雨水或灰塵進入曲軸箱內(nèi)部,潤滑脂不變質(zhì),從而延長了 曲軸的使用壽命。端蓋改造前后對比見圖 7。


4.2曲軸結(jié)構(gòu)改造 

       在曲軸結(jié)構(gòu)方面,提出改造方案如下: 曲軸柄腳突出的軸改為孔,連桿上的一側(cè)孔改為突出軸,這樣在曲柄和連桿的受力方面會有較大的改善。 另外,曲柄內(nèi)孔的耐磨襯套改為滾動軸承,由此曲 柄與連桿的接觸方式就在本質(zhì)上由滑動摩擦變?yōu)?滾動摩擦,兩方面疊加在一起,從而延長了曲軸的使用壽命。改造后其傳動部件結(jié)構(gòu)見圖 8。

       下面繼續(xù)使用 SolidWorks 軟件產(chǎn)生相應的三 維 CAD 實體模型,通過三維 CAD 模型受力分析 計算,進行改造前后對比。改造后曲柄靜應力最 大節(jié)應 力 是 1.952×105N/m2 ,靜態(tài)位移最大(變形量)1.013×0-6mm。連桿靜應力最大節(jié)應力 1.501×105N/m2,靜態(tài)位移最大(變形量)24.54mm。


由三維模型受力計算進行改造前后數(shù)據(jù)對比,見表 1。

       通過以上數(shù)據(jù)對比,可以發(fā)現(xiàn)改造后曲柄與 連桿的最大節(jié)應力、靜態(tài)位移(變形量)均小于改造前,直接延長了曲軸的使用壽命。在機械制造方面,曲軸、連桿結(jié)構(gòu)的改造既方便了加工,提高了加工精度,又增加了傳動機構(gòu)的運動平穩(wěn)性;曲柄內(nèi)控由耐磨襯套改為滾動軸承,延長了使用壽命,降低了生產(chǎn)運行維護成本。

5 結(jié)束語

        通過以上措施的實施,制氫裝置 PSA 程控閥 傳動部件磨損的故障率明顯降低,改造后工作時 間最長達到 3a,迄今為止改造過的程控閥未再發(fā) 生傳動部件故障。通過對使用了 3a 的曲軸、連 桿進行拆檢,沒有發(fā)現(xiàn)明顯的曲軸磨損情況。實踐證明,這種改造成功地將國外進口部件進行了國產(chǎn)化,不僅使程控閥穩(wěn)定運行,也降低了生產(chǎn)維 護成本,縮短了采購周期。按照每臺程控閥一套 曲軸備件測算,節(jié)約采購成本約 50 萬元。另外,程控閥的穩(wěn)定運行,也保證了制氫裝置以及臨氫 裝置的安全、穩(wěn)定和長周期運行。

【上一篇:石油煉制工業(yè)中加氫技術(shù)和加氫催化劑的發(fā)展現(xiàn)狀

掃一掃在手機上閱讀本文章

版權(quán)所有? 四川蜀泰化工科技有限公司    技術(shù)支持: 響應式網(wǎng)站建設